在一口井的开采中,发生了生产封隔器泄漏问题,油管与环空之间建立了连通,开发商尝试了多种补救方法,但并没有成功。由于封隔器的泄漏问题,该井无法投入生产,泄露点尺寸为1/4in,位于量深7506 ft处,封隔器上方18ft。该井的设计开采方式为气举,环空中并约有1000ft的深度不会充满海水。作业人员将ControlSEAL泵入环空,自由落体到生产封隔器的顶部,将泄露点锁定并完成密封,油管与环形的隔离恢复,即可进行气举生产。这项工作主要有三个问题需要处理。首先,从环空的连接点到井中的海水平面有大约1000ft的自由落体深度。第二个是ControlSEAL树脂下入过程要经过大约6500ft深的海水,随后才能降落到封隔器顶部。第三个问题是¼-in的泄露点在管串封隔器上方18in处。因此,作业人员共使用了20 gal 的ControlSEAL树脂。在作业过程中,作业人员首先泵入环空3桶海水,将自由落体的1000ft深度内油管外壁、套管内壁润湿。然后将20加仑的ControlSEAL混合树脂泵入环空,随后立即注入5桶海水。ControlSEAL在五小时内落到封隔器的顶部,然后等待24小时以使树脂密封,完成修复。24小时后,管串通过500psi压力测试,其中泄露点上方的测试压力达到了3480psi,说明ControlSEAL已经成功完成了封隔器上方泄露点的密封。而在此次作业前,超过1100psi的远离就会造成封隔器附近泄漏,最终,该泄露点成功修复,通过了测试,油井顺利投入生产。未经允许,不得转载本站任何文章: