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西北采油三厂依靠老井“四转变”助推稳产

OILUP 2019-08-13 11:50:00
西北油田采油三厂面对新井产能微弱局面,积极开展“依靠老井硬稳定”的探索实践,以提升老井储量“动用规模”为目标,在注水稳增长、注气提效率、措施找突破、工艺建体系方面综合治理实现四个转变,产量基本稳定在3400吨/天,保证了上年半的稳产目标。

注水稳增长,保能力向提动用转变

如何做好油井注水稳增长,科研人员转变理念,在注水潜力评估上下功夫,能否单元注水开发?能否注水替油开发?能否高压注水开发?根据油井不同情况采取相应措施,不断扩大注水产能接替阵地。

通过建井网不断扩展储量动用阵地。主断裂新增注水构建井网、水窜井组调流道重构井网、高压注水新增井网,一井一策,差异化管理。同时积极探索不同缝洞结构适应性注水技术,水驱动用储量不断攀升。

日均注水量由2018年底的4000方/天上升至目前的5600方/天,注水产量由2018年底的928吨/天上升至目前1055吨/天,注水产量份额由2018年的24.9%上升至29.9%,累增油17.13万吨,多项注水指标均为历史最高水平。

注气提效率,上规模向保效益转变

对油气富集区域高效注气井实施“去周期”注气,有效盘活了注气存量。共对10口高效注气井优化减少注气9轮次,阶段多增油0.5万吨;

通过单流线段塞注气、多流线联动注气、多阁楼气水协同注气、断裂面新增注气等手段,围绕大单元构建、完善气驱井网,不断拓展注气增量阵地,注气工作实现了立体挖潜,注气指标稳健趋优。

注气有效率由2018年同期的88.0%提高到90.3%,增油量从11.2万吨提高到13.9万吨,吨油成本控制在300元/吨以内,实现了注气产量上升、吨油成本下降的年初部署目标。

措施找突破,短期增油向长期增储转变

瞄准储量规模大、累产高的强底水高累产区域,高含水后大量储量被分割,通过堵提结合、流势调整的方式,对未来增储增产的主要阵地开展工。上半年目前累计实施10井次,累计增油2679吨。

围绕“断裂”这一核心要素,以“通道”为方向,主断裂改善动用通道,次级断裂建立动用通道,通过体积酸压、高压注水两种方式全面打通储量动用的关键节点。上半年实施11井次,累计增油8494吨,新增动用储量43万吨,稳产能力稳步提升。

工艺建体系,单点创新向系统构建转变

针对次级断裂储量动用难题,推广试验暂堵转向酸压、定向喷射酸化技术,已成功实施5井次,完善了酸压体系。

针对大斜井、失返井垮塌治理难题,试验应用GS负压捞砂技术,成功实施TK1078等4井次。攻克了漏失井处理井筒成功率低的技术短板。

针对碎屑岩水平井防砂难题,S105-5H成功应用调流控水防砂技术,目前无水自喷生产,达到了稳油控水、延缓底水锥进目的,累计增油3152吨,完成了砂岩井转抽防砂治水一体化工艺技术体系的构建。

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